南屯矿选煤厂党员干部以“创先争优”活动开展为动力,积极发挥党员先锋模范作用,充分发挥广大党员的聪明才智,提出了脏杂煤系统改造的“金点子”,解决了困扰选煤厂安全生产的“瓶颈”问题,为矿井创出了高效益。
自07年该矿取消选煤厂家属手选工后,由于混合井和主井提升的毛煤筛分后,粒度大于260毫米的煤矸在回收转运过程中,部分较软的煤块被砸碎,无法手选,只能通过刮板机底板开孔漏下,用装载机、汽车转运到煤场。因此这部分碎煤含有大块煤矸影响煤质,储存转运过程中又对附近环境造成了严重的污染,是目前选煤厂环境最差的地点之一。为此,该厂班子多次深入现场分析研究,提出了在转运刮板机西侧安装一台捞坑斗提机的“金点子”,溜子由原来的4节改为8节,筛缝d=50mm改为d=80mm, 80mm以下原煤直接通过原煤运输系统;含有大块煤矸的碎煤运到240破碎机处理后进入242胶带机,进入主洗系统洗选或进入混煤,彻底消灭了脏杂煤。同时将40T型溜子中间溜槽上开孔,每天过滤回收无法拣选的末煤、末矸、小颗粒块煤约30~50 t,每年可为矿井增加效益640万元。同时也节约了车辆使用和维修费用约20万元。
此项系统改造已于9月底完工,系统改造后,该厂消除了脏杂煤和现场脏乱差现象,进一步提高了商品煤煤质。此外,该厂党员干部还提出了火车装车自动减载系统改造,以此减轻工人劳动强度;原煤主厂房四楼234#235#振动筛进行封闭改造,创建标准化洁净无尘车间;自动配煤改造,提高配煤质量和效率三个“金点子”,三项技术改造正在实施中,预计今年年底全部完工。 |